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引起水泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象的原因

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引起水泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象的原因

引起水泵發(fā)生汽蝕現(xiàn)象的原因 1、水泵發(fā)生汽蝕情況介紹 某熱泵機(jī)房中,4臺河水取水泵的額定工況流量均為Q-958m³/h,揚(yáng)程H-21m,轉(zhuǎn)速n-1480rpm。水泵進(jìn)、出口接管管徑均為DN350,水泵本體接口口徑為DN400。當(dāng)水泵接通電源開始運(yùn)轉(zhuǎn)后,可以很明顯的聽到水泵發(fā)出的“啪、啪、啪"的炸裂聲,通過超聲波流量計(jì)進(jìn)行檢測,檢測到水泵出水流量僅為680m³/h,與額定工況偏差很大,可以判定該水泵在運(yùn)行過程中發(fā)生了很嚴(yán)重的汽蝕現(xiàn)象。 發(fā)生汽蝕的原因分析有以下幾點(diǎn): 1)水泵進(jìn)口壓力低; 2)水泵進(jìn)出口接管管徑偏?。? 3)其他原因。 2、水泵入口壓力分析計(jì)算與結(jié)論 2.1、水泵進(jìn)口壓力計(jì)算 2.1.1、水泵吸入口前取水管網(wǎng)水力計(jì)算: 另外取水頭部過濾網(wǎng)+取水格柵阻力損失2m;水泵前Y型過濾器阻力損失1m。 突變管局部阻力系數(shù)ξ= (1-A1/A2) ^2 DN800突縮為DN350,ξ- (1-12.25/64) 2-0.6538,局部阻力=2.193KPa DN350突擴(kuò)為DN400,ξ= (1-12.25/16)、2=0.055,局部阻力=0.186KPa 彎頭、三通的局部水損取沿程水損的30% 綜上計(jì)算:水泵若正常開啟運(yùn)行后,從取水口至水泵吸入口總水損= (0.676+0.072) X1.3+2+1+0.238=4.21m 2.1.2、水泵進(jìn)口壓力: 河水水位實(shí)測黃海高程為0.54知,水泵吸入口實(shí)測高程為-5.32m,大氣壓力10m。 水泵吸入口之前壓力P=10+0.54-(-5.32)-4.21-11.65m 2.1.3、水泵的必需汽蝕余量NPSHr 根據(jù)廠家提供取水泵選型資料,查得本項(xiàng)目取水泵的性能特性曲線,在額定工況下,可知該水泵的必需汽蝕余量為6m。 2.2、水的汽化壓力計(jì)算 根據(jù)安托尼方程lgP-A-B/ (T+C) 河水溫度為30C時(shí)A=7.07406,B=1657.46,C=227. 02 可計(jì)算出夏季30℃的河水的汽化壓力為4.219KPa。 2.3、計(jì)算分析結(jié)論 根據(jù)上述計(jì)算,考慮水體汽化壓力0.42m并附加0.3m的安全值,只需保證水泵進(jìn)口壓力大于6.72m,實(shí)際的進(jìn)口壓力為11.65m,水泵進(jìn)口壓力能滿足水泵必須汽蝕余量的要求。水泵進(jìn)口壓力低不是造成本項(xiàng)目取水發(fā)生汽蝕的主要原因。 3、水泵進(jìn)出口按管管徑計(jì)算分析 水泵進(jìn)出口管徑均為DN350,外徑377mm,壁厚8mm,理論流量958m³/h,實(shí)際流量680m³ /h。在流量為958m³ /h情況下,管道內(nèi)水體流速為2.60m/s;在流量為680m³/h情況下,管道內(nèi)水體流速為1.85m/s。 根據(jù)《現(xiàn)代泵技術(shù)手冊》中水泵設(shè)計(jì)要求:當(dāng)水泵吸口??趶叫∮贒N250時(shí),水泵吸口前管段水體流速宜控制在1.0-1.6m/s之間: 當(dāng)水泵吸口口徑大于等于DN250時(shí),水泵吸口前管段水體流速宜控制在1.2-2.0m/s。 某熱泵機(jī)房取水泵進(jìn)出口口徑均為DN400,按上述要求,該取水泵吸入口前管段水體流速宜控制在1.2-2.0m/s 之間,而實(shí)際流速為2.6m/s, 因此取水泵前后管徑偏小是造成本項(xiàng)目發(fā)生汽蝕的重要原因。 4、其他原因分析 4.1、水體中氣體含量較大 某熱泵機(jī)房水源水來自其北面的蟒蛇河,蟒蛇河為淡水河,水體中氧氣、二氧化碳等氣體含量較多。在其流經(jīng)水泵吸入口后,由于水泵吸入口至水泵葉輪葉片處壓力降低,氣體溶解度降低,氣體析出,并且在葉片入口附。近液體壓力最低處,甚至形成局部的真空,部分水體汽化, 加重汽蝕并使得水泵出水量降低。 4.2、突縮管及突擴(kuò)管 河水從DN600引水管匯入機(jī)房內(nèi)DN800的集水管內(nèi),再由DN350的支管引水至DN400的水泵吸入口,水在突縮管及突擴(kuò)管中流動時(shí)都會產(chǎn)生局部的死區(qū),導(dǎo)致水泵抽水量不足,從而形成汽蝕。 4.3、水泵構(gòu)造 在水泵運(yùn)行過程中,液體壓力沿著泵入口到葉輪入口而下降,在葉片入口附近液體壓力最低,甚至形成局部的真空,所以,水泵在運(yùn)行過程中,或多或少會產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。 5、現(xiàn)場整改 根據(jù)上述分析,造成本項(xiàng)目取水泵發(fā)生汽蝕最可能的原因?yàn)樗眠M(jìn)出口管徑偏小,吸入口管道水體流速過大,并且水泵吸入口直管段距離太短,水力工況不好。受機(jī)房空間等限制,水泵吸入口前端做一段長直管道不合實(shí)際,于是利用現(xiàn)場便利條件,將水泵吸入口徑調(diào)整為DN400,吸入口管道內(nèi)水體計(jì)算流速為2m/s。 調(diào)整完成后進(jìn)行通電測試,水泵在開啟運(yùn)行一段時(shí)間后,已基本聽不到異響,使用超聲波測量儀檢測出水泵的出水流量為930m³/h,已基本達(dá)到水泵額定工況下的流量。 6、結(jié)論 在開式取水系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,除了需要選用高汽蝕性能的水泵及進(jìn)行必須的汽蝕計(jì)算外,還需要嚴(yán)格控制水泵進(jìn)出口的流速。

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